2014年大学毕业进入公司后,短短5年时间里,他取得了28项国家专利,为公司发展做出了突出贡献,他也因此获得了三五一五公司“科技创新先进个人”“劳动模范”和漯河市“十佳职工”等荣誉称号。他,就是际华三五一五皮革皮鞋有限公司工程技术部技术员李阳。
科班出身的李阳,对各项工作都精益求精,每一个细节都力臻完美,这成为他不断超越自己、保证产品品质的“秘诀”。他积极响应公司从劳动密集型产业向技术密集型产业转变,并将智能化技术应用到生产的号召,推广“双模化”生产模式,在鞋靴设计前期的模板开发中大胆质疑、勇于创新,成功攻克技术难关,完成模板化生产试验,并制作出07式作战靴多种部件的缝纫模板,大大提升了生产效率。
有一次,公司接到新式作战靴紧急生产任务。为高标准完成任务,李阳与部门同事积极沟通,仔细研究工艺流程,反复摸索更简便的操作方法,经过不断画图研究和废寝忘食的试验,最终制作电脑花样模板40多块。但作战靴的鞋围、鞋舌缝制对生产来说仍然是一项巨大的挑战,单靠手工缝制不但生产周期长,而且成本高。为了解决这一难题,李阳反复对该产品的样板进行修改,在工作室忙了整整一晚,终于赶制出了不同型号的缝制模板。第二天车间工人刚刚上班,他就迫不及待地将缝制模板拿去试验。同事们都劝他去休息一下再工作,他却微笑着说:“没关系,生产大于一切。”试验成功后,该缝制模板顺利投入生产,有力地保证了新式作战靴的产量和质量,公司如期完成了紧急任务。
在公司实施的外层橡胶大底与PU黏合项目中,橡胶外层底全部从其他厂家采购,价格较高且黏合效果不理想。考虑到这一点,公司成立专项小组,李阳和同事们积极与胶粘剂厂家沟通,多次调整胶粘剂配方,最终突破技术瓶颈,实现内部生产,且检测效果均达到军标要求。
作为公司的技术员,李阳还积极改进原有生产方法及生产技术。在原来的雕刻机生产中,公司使用吸尘器处理雕刻模具粉尘,不但对空气环境造成污染,还极易造成雕刻机钻头损坏。李阳经过多次和同事探讨,决定对雕刻机的除尘工艺进行改革,采取水泵循环抽水清洗的方法除尘。经多次试验后,改革效果显著,不但减少了对环境的污染,而且节约了资源。
梦在前方,路在脚下。未来,李阳还将继续勤奋学习、开拓进取、精益求精,为企业的腾飞添砖加瓦,为国家的智能化制造贡献力量。
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